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YB3-280M-6型防爆电机在化工厂的抢修实录

日期:2025-10-09     作者:admin     阅读 8 +


在工业生产中,防爆电机的安全性与稳定性至关重要,尤其是在煤矿、化工、石油天然气等易燃易爆环境,一旦电机出现故障,不仅会影响生产进度,还可能带来严重的安全隐患。近日,我公司接到某河南洛阳化工厂的紧急求助电话,他们厂区的一台卧龙南阳YB3-280M-6型高压防爆电机出现了严重故障,需要立即抢修。以下是本次维修的真实记录。

一、设备背景与故障情况

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这台YB3-280M-6型防爆电机额定功率为90kW,电压660V,主要用于驱动厂区的一台大型化工原料搅拌机,常年处于高负荷连续运转状态。

化工厂技术人员反映,近期电机运行时出现以下问题:

  1. 电机启动困难,电流明显偏高。

  2. 运行过程中噪音异常,伴随金属摩擦声。

  3. 外壳温度升高明显,比平时高出约20℃。

  4. 最后一次运行中,电机直接跳闸停机,无法再次启动。

由于该设备是化工反应工艺的核心环节,一旦停机将导致整条生产线瘫痪,厂方损失巨大,因此希望我们能够尽快到厂进行现场检修。

二、现场检查与故障诊断

接到通知后,我公司立即派出两名资深电机维修工程师赶赴现场。经过初步检查,发现以下问题:

  • 轴承异常磨损:电机转子用手轻推时明显晃动,轴承发出刺耳摩擦声。

  • 定子绕组局部发黑:使用绝缘电阻表检测,绝缘值下降到1.2MΩ(正常应≥5MΩ),说明绕组存在受热损伤。

  • 转子不平衡:在拆下风罩和风叶后发现转子动平衡偏差较大。

  • 润滑不良:原有润滑脂严重变质,已呈黑褐色并混入金属碎屑。

结合上述现象,初步判断:电机长期超负荷运行,导致轴承磨损严重,转子偏心运行,进而引起定子绕组局部过热,绝缘性能下降,最终触发保护装置跳闸停机。

三、维修方案制定

针对故障情况,我们提出了以下维修方案:

  1. 更换轴承 —— 选用原厂配套的SKF 6322/C3 高精度轴承,保证电机运行的稳定性。

  2. 定子重绕 —— 将受损绕组进行拆除,重新采用H级绝缘漆包线进行绕制,并进行真空浸漆处理,提高耐热与绝缘性能。

  3. 转子动平衡校正 —— 通过数控动平衡机进行精确校正,消除偏心。

  4. 全面清洁与防爆检查 —— 清理电机内部杂质,检查防爆结合面,确保其防爆性能完全符合国家标准。

  5. 更换润滑脂 —— 采用高温防爆润滑脂,延长运行周期。

四、维修过程实录

  1. 拆卸阶段
    工程师在厂方安全员监督下,先切断电源,确认无电后,开始拆卸电机。拆开端盖后发现,原有轴承内圈已经有明显裂纹,滚珠破损,难怪会出现金属摩擦声。

  2. 绕组处理
    将定子绕组全部拆除后,发现有三组线圈绝缘层明显碳化。随后,工程师使用专用模具重新绕制线圈,并在高温烘箱中进行真空浸漆固化,确保绕组绝缘等级提升。

  3. 转子校正
    将转子送入动平衡机测试,偏差量达到70g,远超标准值。经过反复调整配重,最终控制在5g以内,确保运行平稳。

  4. 总装与检测
    所有部件清洁完成后,重新组装电机,更换新轴承,并添加防爆润滑脂。完成后进行绝缘测试,绝缘电阻恢复到20MΩ以上。随后接入试验电源,电机平稳启动,无异常声响,运行电流稳定,外壳温度正常。

五、结果与客户反馈

电机成功维修后,重新安装到化工厂搅拌机设备上,连续试运行24小时,运行状态良好,故障完全消除。

厂方负责人表示:

“我们之前也找过其他维修点,但很少有像卧龙南阳防爆电机这样专业、彻底的服务。这次不仅恢复了电机,还提升了设备的整体可靠性,避免了更大的损失。以后防爆电机的维修和保养,我们会优先选择你们。”

通过这次案例,我们总结出以下几点经验:

  1. 防爆电机需定期保养,尤其是轴承润滑和绝缘检测,防止小问题拖成大故障。

  2. 选用原厂配件极为重要,非标准配件容易造成防爆性能下降。

  3. 长期超负荷运行风险极大,建议客户根据工况合理配置电机功率。

  4. 本地化服务优势显著,我们能够快速到厂抢修,最大限度降低企业损失。

此次卧龙南阳防爆电机对YB3-280M-6型防爆电机的成功抢修,不仅解决了化工厂的燃眉之急,更体现了我们在防爆电机维修领域的专业实力。未来,我们将继续坚持“安全第一、客户至上”的原则,为更多企业提供高效、专业的电机服务。

选择卧龙南阳防爆电机,不仅是选择可靠的产品,更是选择一个可以信赖的长期合作伙伴。